當(dāng)前位置:汽車配件110網(wǎng) >> 汽修百科 >> 汽車構(gòu)造維修 >> 分析及檢修雪鐵龍轎車右前制動盤拖滯發(fā)熱故障 |
一輛行駛里程超300000km的東風(fēng)雪鐵龍DC7140 型轎車。該車在行駛中出現(xiàn)右前輪經(jīng)常發(fā)熱現(xiàn)象,制動效果變差,摩擦片磨損過快,增加了車輛運行使用的費用。由于右前輪制動盤發(fā)熱,而導(dǎo)致溫度升高,甚至有制動盤受熱變形,踩制動發(fā)抖、爆裂和輪胎爆炸的現(xiàn)象。 1.制動盤發(fā)熱導(dǎo)致不良的后果東風(fēng)雪鐵龍DC7140 型轎車采用真空助力X 型雙回路液壓制動系統(tǒng),帶緊急制動助力功能和機械制動2 種系統(tǒng)。前輪為盤式制動器,后輪為鼓式制動。制動片的摩擦材料是用無石棉有機材料粘接而成的復(fù)合摩擦襯片,一般可經(jīng)受的最高溫度約315°C。制動盤的材料為鑄鐵,其直徑的公稱尺寸為220mm,磨損量≤2mm。車輛在炎熱的夏季使用時,由于天氣溫度高,右前輪制動盤發(fā)熱現(xiàn)象越來越嚴重,特別是在中午時分,或在交通堵塞的路段以及下坡時頻繁制動,制動盤發(fā)熱現(xiàn)象更為突出,以致制動盤冒煙帶來一系列不良后果。 1)制動盤發(fā)熱,超過制動器的耐熱極限,制動摩擦片受熱變質(zhì),表面碳化,摩擦表面間的摩擦系數(shù)相應(yīng)下降,致使制動力矩急劇下滑,制動效能大大減退,制動的穩(wěn)定性和可靠性降低,使制動距離相應(yīng)延長,破壞原有的技術(shù)性能,從而影響行車安全。 2)制動盤發(fā)熱,使制動摩擦片膨脹,制動摩擦面間隙減小,導(dǎo)致與制動盤拖滯,產(chǎn)生制動力矩,阻礙汽車的行駛,從而降低了發(fā)動機的動力性,增加發(fā)動機燃油消耗。不僅增大運輸成本,而且降低了運輸效率,影響運輸任務(wù)的順利完成。 3)制動盤發(fā)熱,是汽車制動性能變壞,摩擦片與制動盤間磨損加劇,制動器各機件提前損壞,縮短了維修周期。增加了維修費用,導(dǎo)致成本加大,影響了經(jīng)濟效益。 4)制動盤發(fā)熱,溫度升高,還會引起制動盤爆裂及輪胎的爆炸。 2.發(fā)熱的原因分析與排除措施 制動盤發(fā)熱是制動器拖滯的必然結(jié)果,而造成拖滯的原因,一般從以下5 個方面去考慮:一是制動踏板無自由間隙;二是制動總泵不回油;三是制動橡膠管路老化內(nèi)部膨脹,影響制動液的回流;四是制動卡鉗活動卡滯,制動缸不回位;五是制動蹄片間隙調(diào)整不正確。 首先觀察車輛制動發(fā)熱的情況,判斷是前部發(fā)熱還是后部發(fā)熱,或者是對角線的過熱。舉升車輛,對車輛進行檢查,右前制動盤發(fā)熱,其他正常,兩后輪制動片間隙大。 由于右前輪制動盤發(fā)熱,應(yīng)對前制動器的工作狀況進行檢查。用舉升機舉升車輛,轉(zhuǎn)動車輪,檢查右前輪輪轂軸承是否有卡滯現(xiàn)象,如果輪轂軸承損壞,則輪胎擺動,使得部分摩擦片與制動盤長期接觸摩擦產(chǎn)生熱量,導(dǎo)致制動盤發(fā)熱。 接下來,檢查制動盤和制動片的間隙和制動鉗是否活動自如。如果制動鉗卡滯不能活動自如,也會造成制動片單邊長期接觸摩擦產(chǎn)生熱量,也導(dǎo)致制動盤發(fā)熱。之后,檢查制動鉗的制動缸回位是否良好,如果制動缸回位不好會導(dǎo)致制動盤和制動片的間隙過小,制動盤和制動片長期接觸產(chǎn)生熱量,導(dǎo)致制動盤發(fā)熱。 下面具體對東風(fēng)雪鐵龍富康988 -DC7140 型轎車制動系統(tǒng)的部件檢查、測量。 1)對制動盤的擺動量測量 測量制動盤的擺動量方法:用百分表的接觸點置于制動盤的邊緣的10mm 處,轉(zhuǎn)動制動盤一圈。制動盤擺動量大于0.05mm,更換新的制動盤。裝配在制動鼓上的制動盤的許可的跳動量應(yīng)小于0.05mm,如果制動盤擺動量超標(biāo)則更換制動盤。 2)對制動鉗檢查 制動鉗的制動油缸不回位,無法釋放制動壓力,而對比左前輪,左前輪可以釋放制動壓力。這說明故障在制動鉗至制動總泵這段。首先使故障再現(xiàn),斷開制動總泵的制動管路使制動液泄漏,這時再看制動鉗的制動油缸是否回位,如果不回位則制動鉗及管路損壞,反之則制動總泵及真空助力器以及制動踏板有問題。此時右前輪制動解除,說明制動鉗至制動總泵是良好的。 3)對制動踏板檢查 制動踏板是否卡滯,制動燈開關(guān)安裝位置是否正確,連接位置是否正確有無脫離的現(xiàn)象。 制動踏板與真空助力器的自由間隙為2mm(標(biāo)準(zhǔn)2~3mm),制動燈開關(guān)位置正確。如果調(diào)整不正確,制動踏板總成向前運動,使車輛制動無法徹底解除,造成制動盤過熱現(xiàn)象。 4)對制動總泵的檢查 動力油缸活動自如沒有卡滯現(xiàn)象,油缸回位良好,進油通暢,出油正常,回油良好,制動總泵活塞可以回到制動總泵的卡環(huán)處,回位正常。如果制動總泵活塞不能回位,會使制動活塞前移,出油口被制動活塞的密封圈遮擋,制動液被制動活塞壓出制動總泵,傳至制動分泵進行制動,而制動解除后,制動液不能回到制動總泵,仍有一部分制動液留在管路中繼續(xù)施壓,使制動器過熱。 5)對真空助力器的檢查 首先檢查真空助力器的密封是否良好。其次對真空助力器指點高度進行檢查,固定支座與制動踏板軸的距離為88mm(符合標(biāo)準(zhǔn))。真空助力器坐A 與推桿B 的距離位24mm(標(biāo)準(zhǔn)距離位22.3 mm),故障就是由于推桿B 過長造成的。說明推桿過長使制動總泵活塞前移,致使制動片與制動盤摩擦產(chǎn)生熱量,制動盤過熱,制動拖滯。維修手冊中助力器推桿是可調(diào)整的(見圖1),實際是不能調(diào)整的,該車用的真空助力器與維修手冊不同,真空助力器推桿(B)是固定尺寸,不能進行調(diào)整,這說明真空助力器內(nèi)部損壞,致使推桿過長,按廠家規(guī)定應(yīng)更換真空助力器。 為了替客戶節(jié)約費用,經(jīng)反復(fù)研究,在制動總泵和真空助力之間加適當(dāng)?shù)膲|片(見圖2),輕輕用手壓踏板,直至感到阻力,然后檢查踏板的行程,把制動踏板游隙控制在0~3mm,經(jīng)反復(fù)試車制動反映靈敏又不拖滯。 另一方面,由于夏季的到來,天氣炎熱,地面溫度很高,加上頻頻制動,拖滯次數(shù)的增加,熱量來不及散發(fā),因此,超過了摩擦片經(jīng)受的最高溫度315°C,使摩擦片及制動盤磨損加劇,制動效能變差,導(dǎo)致制動盤發(fā)熱。這是造成制動盤發(fā)熱的客觀原因。 效果分析:對真空助力器推桿進行調(diào)整,重新安裝制動系統(tǒng),對制動液排除空氣,調(diào)整兩后輪制動鼓調(diào)整間隙。跟蹤用戶使用和反映,不但制動盤不熱了,制動性能也比以前好很多。實踐證明,由于制動盤的溫度改善,提高了制動盤的使用壽命,節(jié)約了維修費用,提高了經(jīng)濟效率,達到了節(jié)支增效的目的。同時,提高了車輛行駛的安全性,保證了車輛的正常運行。 結(jié)束語:采用以上的方法和步驟,終于將東風(fēng)雪鐵龍富康988 -DC7140 型轎車右前制動盤過熱的故障排除了。造成這一故障的主要原因是真空助力器的推桿過長,致使制動總泵活塞前移,制動總泵活塞的密封圈擋住出油口,使得制動液無法回流到制動總泵。因為東風(fēng)雪鐵龍DC7140 型轎車是采用真空助力X 型雙回路液壓制動系統(tǒng),殘余的制動液的壓力同時作用在右前輪和左后輪,由于后制動是鼓式制動,回位是靠制動片彈簧拉動,而前制動是靠制動卡鉗密封圈變形回位的,回位的力小于后輪。所以全部殘余的制動液的壓力都作用在右前制動卡鉗上,而造成右前制動盤制動后拖滯過熱。通過對真空助力器和制動總泵之間增加墊片使總泵活塞回位,制動液回流正常,就徹底解決了右前制動盤制動后拖滯過熱的故障。 |
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